小改造破解大困局
近期,渣處理車(chē)間產(chǎn)量逐步增加,每小時(shí)入爐料量從二十多噸增加至三十六噸。隨著(zhù)料量加大,制酸工序脫硫負荷也不斷加大,最直觀(guān)的表現就是脫硫使用的有機氨中鈉鹽含量大增。
車(chē)間組織工序嘗試通過(guò)增加氨液冷凍頻率來(lái)控制鈉鹽含量,從而解決了鈉鹽含量大增的問(wèn)題。但隨之冷凍后的鈉鹽結晶量也增多了,工序不得不將大量的結晶進(jìn)行堆積倒運。制酸工序組織員工班前、班后空余時(shí)間進(jìn)行拉運、處理,車(chē)間也協(xié)調了煙化爐工序和原料工序,輪流抽調部分員工協(xié)助進(jìn)行突擊拉運。但是由于量大,進(jìn)行裝袋,搬運至吊點(diǎn),繩子拉吊,三輪車(chē)倒運、卸車(chē)倒帶、收集空袋,過(guò)程太過(guò)繁雜。
車(chē)間、工序通過(guò)多次討論、勘察、測量、設計,最終利用廢鋼管和鋼板設計制作了下料斗和下料管,并改造加固了廢舊氨液桶,制作了收料箱。通過(guò)改造,鈉鹽結晶可以直接裝入手推車(chē),倒入下料斗,結晶便可從料斗通過(guò)下料管滑入收料箱,料箱裝滿(mǎn)后拉運至料倉翻倒就好了。這一改造,極大減輕了崗位員工倒運鈉鹽結晶的工作量,也為車(chē)間后期提產(chǎn)增效提供了保障。(渣處理車(chē)間 鄧波)